| 巴陵环己酮部逆境找差距求突破 |
| 来源:网络转载 发布日期:2008-7-1 |
| 巴陵石化环己酮事业部在生产经营遭遇严峻形势的情形下,瞄准行业先进水平,层层动员,对标挖潜,将指标进行逐级分解落实,切实抓好挖潜增效工作,在逆境中力求新突破。截至6月30日,该部环己酮装置共产优质产品4.25万吨,同比增产1000余吨。 突破之一:产品综合配套能力进一步提升。今年初,该部依托现有装置,自主进行装置由年产7万吨向年产10万吨的挖潜扩能改造一期工程。经40多天奋战,于1月6日打通全部流程,产出优质环己酮产品。与此同时,为消除生产瓶颈,增强装置竞争力,该事业部还通过每次提高100标方气量,杜绝非计划停车,逐步提高氧化生产负荷,将氧化负荷提至14200标方/小时,装置产酮最高达到270吨/天,使装置满负荷生产。该部技术人员还充分挖掘烷三塔的潜力,努力提高采出量,在原有基础上,烷循环量提高了13吨/小时,保证了整个装置在产量提高的同时,收率也大幅提高,使环己酮精馏产酮能力达到10万吨/年,并相应增加了环己烷产品的生产能力。 突破之二:产品质量进一步改善。该事业部层层建立质量责任制,以抓质量问题的整改、质量措施的落实和推进为重点,全力提升产品质量。为了使产品的应用领域从低档油漆、油墨向高档环保型涂料转型,从溶剂应用向原料型应用转移,该部通过持续开展质量攻关,提高了产品微观质量,不仅实现了对产品质量要求更高的化纤级环己酮的连续生产,还能联产溶剂环己酮。该部还采用超重力分离新技术,使设备运行周期由原来的两个月延长至一年以上,不但使装置运行更平稳,还提高了产品实物质量。今年2月,该部科研人员通过大胆尝试“双塔倒开”全新生产工艺,不但减少了醛类杂质,且将醛类、2—庚酮彻底清除,成功生产出含量达99.95%以上、庚酮含量小于30ppm的化纤级环己酮,质量高于国家标准,成了市场的“抢手货”。目前,事业部已经向国内三家使用进口装置的下游企业提供1.4万余吨化纤级环己酮。 突破三:成本指标进一步优化。该事业部抓住工序成本“牛鼻子”,加大各项降本增效措施实施力度。环己酮车间针对不同岗位,在科学调度的基础上,围绕目标成本,持续推行成本核算体系,班组每天进行消耗核算,定期进行消耗分析与总结,使产品的各项消耗指标处于受控状态。他们调整和优化工艺指标,使苯耗逐步接近预订目标。他们还严格控制与缩小尾气含氢指标范围,既降低了氢气的耗量,又保证了环己烷的凝固点,达到了产品成本与产量的双赢。仅4月份,装置主要物耗指标——每吨苯耗比上月下降7公斤。 该部焚烧环己酮生产过程中产生的废碱液的环保装置,多年来一直采用干气乳化油燃料配比焚烧方式。在燃料乳化油价格不断上涨的情形下,该部通过试验,将纯干气引入焚烧炉代替乳化油。正式采用干气引入焚烧炉燃烧的装置运行稳定,此举每天可少用7.2吨乳化油,按全年1万小时的生产时间计算,每年可节约燃料成本200万元以上。此外,该部还进行变压吸附真空泵更新改造,自3月底投用后,只需开一台就能满足工况的要求,不但收率由92%提高到94%,当月多产氢气7.5吨以上,干气消耗每吨氢同比下降85公斤,各项技术指标取得了明显进步。6月5日,该部实施干气换热器节能项目后,每年可节约燃烧气和冷却水费用80多万元。 |
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